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THE 10th ALL IN PRINT CHINA

第十屆中國(guó)國(guó)際全印展

全印展

中國(guó)國(guó)際印刷技術(shù)及設(shè)備器材展

China International Exhibition for All Printing Technology & Equipment

2026年10月12-16日

上海新國(guó)際博覽中心

Shanghai New International Expo Centre

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印刷展

改造凹印機(jī)的拼接系統(tǒng),竟然收到了意想不到的效果

時(shí)間:2022-02-18 來(lái)源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SAY10820凹印機(jī)的放卷機(jī)構(gòu)采用手動(dòng)拼接方式來(lái)完成不停機(jī)的卷材對(duì)接,即當(dāng)一卷卷筒紙將要使用完時(shí),需要通過(guò)人工監(jiān)視卷筒紙的消耗情況,然后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在合適的時(shí)機(jī)按下拼接按鈕進(jìn)行手動(dòng)拼接。這種手動(dòng)拼接方式存在以下缺點(diǎn):
 
①操作人員需要持續(xù)關(guān)注卷筒紙的消耗情況,并在卷筒紙消耗到一定程度時(shí)就要守在放卷機(jī)構(gòu)旁,在拼接前幾分鐘需要操作人員精神高度集中;
 
②手動(dòng)拼接效果不穩(wěn)定,操作人員對(duì)于拼接的時(shí)機(jī)不易掌握,無(wú)法保證每次拼接都在同一時(shí)機(jī)下進(jìn)行。時(shí)機(jī)選擇過(guò)早,會(huì)造成卷筒紙余量較多,從而導(dǎo)致紙張浪費(fèi);時(shí)機(jī)選擇過(guò)晚,則會(huì)存在拼接失敗斷紙停機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。凹印機(jī)斷紙后重新接紙?jiān)匍_(kāi)機(jī)會(huì)造成極大的原輔材料浪費(fèi)(包括紙張、油墨、溶劑)和生產(chǎn)延誤;
 
③操作人員進(jìn)行手動(dòng)拼接時(shí),如果沒(méi)有跟上機(jī)器動(dòng)  作容易造成機(jī)械傷害,存在一定的安全隱患。
 

因此,非常有必要給SAY10820凹印機(jī)拼接系統(tǒng)增加自動(dòng)拼接功能,提高拼接的穩(wěn)定性及安全性,減少生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材料浪費(fèi)。

原設(shè)備的拼接實(shí)現(xiàn)方式

 
SAY10820凹印機(jī)放卷機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)拼接需要完成以下幾個(gè)動(dòng)作(以A軸拼接到B軸為例)。首先,放卷機(jī)構(gòu)進(jìn)行拼接準(zhǔn)備,儲(chǔ)紙架打開(kāi),將B軸的卷筒紙預(yù)裝到待拼接狀態(tài);然后,操作人員觀察等待A軸卷筒紙消耗到合適水平(參照卷筒紙直徑大小),人工按下手動(dòng)拼接按鈕,拼接時(shí),A軸、B軸全部停轉(zhuǎn),紙張供應(yīng)靠?jī)?chǔ)紙架收縮來(lái)實(shí)現(xiàn)。此時(shí),完成兩軸紙張拼接,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換卷。
 
改造方案

改造的總體要求

為了改造后能夠保障凹印機(jī)的生產(chǎn)效率,以及滿足凹印機(jī)在不同情況下的生產(chǎn)需求,提出了以下要求:
 
(1)原有手動(dòng)功能要保留,當(dāng)自動(dòng)拼接功能出現(xiàn)故障或有特殊生產(chǎn)需求時(shí),可直接進(jìn)行手動(dòng)拼接。
 
(2)改造后的自動(dòng)拼接成功率要不低于手動(dòng)拼接成功率,提高或保持現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率,減少紙
張浪費(fèi)。
 
(3)自動(dòng)拼接的卷筒紙拼接直徑值可進(jìn)行調(diào)整設(shè)置,以適應(yīng)不同廠家、品牌的卷筒紙芯。

 

自動(dòng)拼接的實(shí)現(xiàn)方式
通過(guò)分析手動(dòng)拼接的實(shí)現(xiàn)方式,可以得出要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)拼接,必須用傳感器取代人工肉眼監(jiān)視卷筒紙直徑,并在直徑合適的情況下自動(dòng)給予放卷機(jī)構(gòu)拼接信號(hào),從而完成自動(dòng)拼接。利用凹印機(jī)的工作特性可以選擇編碼器及接近開(kāi)關(guān),來(lái)替代人工監(jiān)測(cè)卷筒紙直徑,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)卷筒紙直徑的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。選擇采用PLC控制判斷拼接時(shí)機(jī),來(lái)替代操作人員人工按下手動(dòng)拼接按鈕,以實(shí)現(xiàn)拼接的自動(dòng)化控制。
 
根據(jù)上述分析,采用接近開(kāi)關(guān)監(jiān)測(cè)卷筒紙旋轉(zhuǎn)一周的時(shí)間Ts(2個(gè)接近開(kāi)關(guān),分別安裝在A軸、B軸)。采用編碼器及PLC的高速計(jì)數(shù)器,監(jiān)測(cè)紙芯軸旋轉(zhuǎn)一周Ts的時(shí)間內(nèi)的脈沖個(gè)數(shù)C(編碼器分辨率為R,即編碼器旋轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生R個(gè)脈沖, 配套安裝從動(dòng)壓紙輪周長(zhǎng)為L(zhǎng)0)。從而可以根據(jù)監(jiān)測(cè)得到的Ts和C計(jì)算出卷筒紙的實(shí)時(shí)周長(zhǎng)L(L=C/R×L0)和凹印機(jī)的線速度V(V=L/Ts),利用公式d=L/π算出直徑,當(dāng)卷筒紙當(dāng)前直徑達(dá)到設(shè)置好的拼接直徑值時(shí),由PLC輸出拼接信號(hào)完成自動(dòng)拼接,詳見(jiàn)圖1。
 
圖1 接線圖

 

硬件選擇及安裝

(1)接近開(kāi)關(guān)的選擇與安裝為了滿足A軸、B軸的旋轉(zhuǎn)周期Ts及A軸、B軸的工作狀態(tài)的自動(dòng)監(jiān)測(cè),選擇型號(hào)為IM12-04NNS的兩個(gè)接近開(kāi)關(guān),并分別加裝于放卷機(jī)構(gòu)的A軸、B軸處,據(jù)此來(lái)計(jì)算紙芯軸旋轉(zhuǎn)一周所需時(shí)間Ts,同時(shí)完成A軸、B軸的工作狀態(tài)的監(jiān)測(cè),以及為下一步選擇A軸卷筒紙拼接到B軸,還是B軸卷筒紙拼接到A軸打好基礎(chǔ)。
 
(2)編碼器的選擇與安裝
 
為了滿足卷筒紙周長(zhǎng)L 的自動(dòng)監(jiān)測(cè), 選擇型號(hào)為BAUMERGI332.170C331的編碼器(R=3600,即編碼器旋轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生3600個(gè)脈沖),并與從動(dòng)壓紙輪配套安裝在放卷機(jī)構(gòu)控制面板上方的導(dǎo)紙輥圖1接線圖處,根據(jù)編碼器旋轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生3600個(gè)脈沖、卷筒紙一個(gè)周期Ts內(nèi)產(chǎn)生的脈沖數(shù)C,及從動(dòng)壓紙輪的周長(zhǎng)L0得出卷筒紙實(shí)時(shí)周長(zhǎng)。同時(shí)還可以監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中紙張的速度。
 
(3)PLC的選擇與安裝
 
為了實(shí)現(xiàn)SAY10820凹印機(jī)自動(dòng)拼接控制功能,以及統(tǒng)一公司的PLC設(shè)備,我們選擇三菱FX3U-64MR/ES-A,并在凹印機(jī)設(shè)備放卷機(jī)構(gòu)處加裝了三菱PLC及開(kāi)關(guān)電源。完成了上述主要硬件的加裝后,就基本實(shí)現(xiàn)了底層數(shù)據(jù)自動(dòng)采集部署。除此之外,我們還增加了觸摸屏(PWS671010T-P)來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。
 
軟件設(shè)計(jì)
硬件只是底層支持,軟件才是功能實(shí)現(xiàn)的靈魂,我們根據(jù)改造所需實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)拼接功能進(jìn)行程序的編制,如圖2,使得自動(dòng)拼接功能能夠有效實(shí)現(xiàn),并且保留手動(dòng)拼接功能應(yīng)對(duì)特殊需求。
 
 
圖2 自動(dòng)拼接流程圖
 
此外,為便于對(duì)拼接進(jìn)度的監(jiān)控,我們?cè)谙到y(tǒng)中加入一個(gè)人機(jī)界面,通過(guò)觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,其不僅能實(shí)時(shí)監(jiān)控卷筒紙直徑情況,還能修改拼接直徑,更能通過(guò)人機(jī)界面內(nèi)的虛擬按鈕手動(dòng)拼接功能滿足特殊生產(chǎn)需求。
 

改造后的成效

 

通過(guò)對(duì)拼接系統(tǒng)的改造,實(shí)現(xiàn)了放卷機(jī)構(gòu)自動(dòng)拼接功能,此次成功改造大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短勞動(dòng)時(shí)間,降低紙張浪費(fèi),節(jié)約公司原輔料成本。操作成功率高達(dá)100%,完全避免了因操作人員操作失誤引起的拼接失敗。經(jīng)過(guò)一年多的穩(wěn)定使用,證實(shí)此次自動(dòng)拼接改造圓滿成功。

 
本次改造花費(fèi)不多,提高了凹印機(jī)自動(dòng)化程度,增強(qiáng)了拼接穩(wěn)定性及安全性,減少了原輔材料浪費(fèi),降低了生產(chǎn)成本,成效顯著,有相似問(wèn)題的廠家可參考應(yīng)用。
 

作者:龍巖鑫達(dá)彩印有限公司 鄭 淼

 

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