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改造凹印機的拼接系統,竟然收到了意想不到的效果

時間:2022-02-18 來源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SAY10820凹印機的放卷機構采用手動拼接方式來完成不停機的卷材對接,即當一卷卷筒紙將要使用完時,需要通過人工監視卷筒紙的消耗情況,然后根據經驗在合適的時機按下拼接按鈕進行手動拼接。這種手動拼接方式存在以下缺點:
 
①操作人員需要持續關注卷筒紙的消耗情況,并在卷筒紙消耗到一定程度時就要守在放卷機構旁,在拼接前幾分鐘需要操作人員精神高度集中;
 
②手動拼接效果不穩定,操作人員對于拼接的時機不易掌握,無法保證每次拼接都在同一時機下進行。時機選擇過早,會造成卷筒紙余量較多,從而導致紙張浪費;時機選擇過晚,則會存在拼接失敗斷紙停機的風險。凹印機斷紙后重新接紙再開機會造成極大的原輔材料浪費(包括紙張、油墨、溶劑)和生產延誤;
 
③操作人員進行手動拼接時,如果沒有跟上機器動  作容易造成機械傷害,存在一定的安全隱患。
 

因此,非常有必要給SAY10820凹印機拼接系統增加自動拼接功能,提高拼接的穩定性及安全性,減少生產過程中的原輔材料浪費。

原設備的拼接實現方式

 
SAY10820凹印機放卷機構實現手動拼接需要完成以下幾個動作(以A軸拼接到B軸為例)。首先,放卷機構進行拼接準備,儲紙架打開,將B軸的卷筒紙預裝到待拼接狀態;然后,操作人員觀察等待A軸卷筒紙消耗到合適水平(參照卷筒紙直徑大小),人工按下手動拼接按鈕,拼接時,A軸、B軸全部停轉,紙張供應靠儲紙架收縮來實現。此時,完成兩軸紙張拼接,實現不停機換卷。
 
改造方案

改造的總體要求

為了改造后能夠保障凹印機的生產效率,以及滿足凹印機在不同情況下的生產需求,提出了以下要求:
 
(1)原有手動功能要保留,當自動拼接功能出現故障或有特殊生產需求時,可直接進行手動拼接。
 
(2)改造后的自動拼接成功率要不低于手動拼接成功率,提高或保持現有設備生產效率,減少紙
張浪費。
 
(3)自動拼接的卷筒紙拼接直徑值可進行調整設置,以適應不同廠家、品牌的卷筒紙芯。

 

自動拼接的實現方式
通過分析手動拼接的實現方式,可以得出要實現自動拼接,必須用傳感器取代人工肉眼監視卷筒紙直徑,并在直徑合適的情況下自動給予放卷機構拼接信號,從而完成自動拼接。利用凹印機的工作特性可以選擇編碼器及接近開關,來替代人工監測卷筒紙直徑,進而實現卷筒紙直徑的自動監測。選擇采用PLC控制判斷拼接時機,來替代操作人員人工按下手動拼接按鈕,以實現拼接的自動化控制。
 
根據上述分析,采用接近開關監測卷筒紙旋轉一周的時間Ts(2個接近開關,分別安裝在A軸、B軸)。采用編碼器及PLC的高速計數器,監測紙芯軸旋轉一周Ts的時間內的脈沖個數C(編碼器分辨率為R,即編碼器旋轉一圈產生R個脈沖, 配套安裝從動壓紙輪周長為L0)。從而可以根據監測得到的Ts和C計算出卷筒紙的實時周長L(L=C/R×L0)和凹印機的線速度V(V=L/Ts),利用公式d=L/π算出直徑,當卷筒紙當前直徑達到設置好的拼接直徑值時,由PLC輸出拼接信號完成自動拼接,詳見圖1。
 
圖1 接線圖

 

硬件選擇及安裝

(1)接近開關的選擇與安裝為了滿足A軸、B軸的旋轉周期Ts及A軸、B軸的工作狀態的自動監測,選擇型號為IM12-04NNS的兩個接近開關,并分別加裝于放卷機構的A軸、B軸處,據此來計算紙芯軸旋轉一周所需時間Ts,同時完成A軸、B軸的工作狀態的監測,以及為下一步選擇A軸卷筒紙拼接到B軸,還是B軸卷筒紙拼接到A軸打好基礎。
 
(2)編碼器的選擇與安裝
 
為了滿足卷筒紙周長L 的自動監測, 選擇型號為BAUMERGI332.170C331的編碼器(R=3600,即編碼器旋轉一圈產生3600個脈沖),并與從動壓紙輪配套安裝在放卷機構控制面板上方的導紙輥圖1接線圖處,根據編碼器旋轉一圈產生3600個脈沖、卷筒紙一個周期Ts內產生的脈沖數C,及從動壓紙輪的周長L0得出卷筒紙實時周長。同時還可以監測設備運行過程中紙張的速度。
 
(3)PLC的選擇與安裝
 
為了實現SAY10820凹印機自動拼接控制功能,以及統一公司的PLC設備,我們選擇三菱FX3U-64MR/ES-A,并在凹印機設備放卷機構處加裝了三菱PLC及開關電源。完成了上述主要硬件的加裝后,就基本實現了底層數據自動采集部署。除此之外,我們還增加了觸摸屏(PWS671010T-P)來實現人機交互。
 
軟件設計
硬件只是底層支持,軟件才是功能實現的靈魂,我們根據改造所需實現的自動拼接功能進行程序的編制,如圖2,使得自動拼接功能能夠有效實現,并且保留手動拼接功能應對特殊需求。
 
 
圖2 自動拼接流程圖
 
此外,為便于對拼接進度的監控,我們在系統中加入一個人機界面,通過觸摸屏實現人機交互,其不僅能實時監控卷筒紙直徑情況,還能修改拼接直徑,更能通過人機界面內的虛擬按鈕手動拼接功能滿足特殊生產需求。
 

改造后的成效

 

通過對拼接系統的改造,實現了放卷機構自動拼接功能,此次成功改造大大減輕了操作人員的勞動強度,縮短勞動時間,降低紙張浪費,節約公司原輔料成本。操作成功率高達100%,完全避免了因操作人員操作失誤引起的拼接失敗。經過一年多的穩定使用,證實此次自動拼接改造圓滿成功。

 
本次改造花費不多,提高了凹印機自動化程度,增強了拼接穩定性及安全性,減少了原輔材料浪費,降低了生產成本,成效顯著,有相似問題的廠家可參考應用。
 

作者:龍巖鑫達彩印有限公司 鄭 淼

 

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