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凹印、撕邊、燙印工藝改善后,對煙包印刷的好處有......

時間:2021-11-10 來源:印刷技術雜志

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在當今印刷行業,特別是在煙印刷領域,市場競爭較為激烈。由于煙包印刷生產工藝復雜產品質量要求較高,企業在發展過程中要想取得好的經濟效益,除了向用戶提供優質高效的產品,提高市場競爭力外,加強內部管理,降低生產成本也是必不可少的工作。

 

生產成本的構成要素較多,如原輔材料、人工工資、能源消耗、管理費用等,但這些成本要素大多較為固定,可調整變動的范圍較小,所以向內部挖掘潛能利用工藝改善提高產品合格率,進而降低生產成本成為了一個重要途徑。下面,筆者根據我公司生產“黃金葉(小目標)”小盒煙包印刷的實際案例,介紹工藝改善在降本增效中的應用。

 

產品印制工藝介紹

 

“黃金葉(小目標)”煙包小盒印刷工藝為8色+UV上光,所用紙張為232g/m2橫紋光柱鐳射銀卡紙,所用印刷機型為進口博斯特十色凹印機+連線切大張,單張印紙幅面為735mm×623mm,拼版方式為3×6=18枚/版,印后工藝為壓凹凸、燙印、模切、撕邊、品檢。該產品印刷圖案復雜,套印精度要求高,主圖案為淡黃色實地,主圖案所用油墨主要為白墨,對印版和刮墨刀磨損較大,印刷圖案容易產生色線,如圖1所示。

 

 

影響生產成本的主要因素

 

由于該產品印刷顏色多、生產工序多、紙張幅面大、套印精度要求高、油墨流平性控制難、燙印圖案方向固定、紙張表面光滑等原因,造成產品合格率低印版耐印率低電化鋁利用率低刮墨刀更換頻繁撕邊清廢折損率高等問題,生產成本居高不下。現把主要工序工藝改善前的部分生產成本情況進行統計,如表1所示。

 

 

從表1中可以看出,在印刷、燙印和撕邊工序浪費較大,生產成本較高,需要加以改進。

 

工藝改善措施

 

1.凹印工序工藝改善
 
 

 

在凹印工序,針對主圖案印版耐印率低、刮墨刀磨損嚴重、更換印版和刮墨刀頻繁、容易產生印刷色線、產品合格率低的問題,結合印刷油墨的特性,我們有針對性的制定了工藝改善措施。

 

(1) 改善印版雕刻參數。

 

根據油墨性質及溶劑對油墨顏料溶解情況,結合主圖案為實地及主要油墨為白墨的特點,對主圖案印版的雕刻參數進行了改進,網點雕刻深度在原基礎上加深5μm,網點線數在原基礎上降低5線,并且增加了印版拋光次數,提升了印版光潔度,以增強實地圖案印版對于白墨的印刷適應性。

 

(2) 改善刮墨刀刮墨角度和壓力。

 

根據設備運行速度,結合印版周長和圖案面積等實際情況,調整刮墨刀和印版滾筒之間的夾角。油墨刮刀安裝角度和壓力過大,導致刀刃和印版滾筒接觸面積增大, 容易造成刮墨刀及印版滾筒磨損,在產品表面形成色線。

 

通過多次試驗驗證,最終確認刮墨刀與印版滾筒之間的夾角控制在55o~60o之間,刮墨刀與印版滾筒之間的壓力控制在1.5±0.1bar時效果最佳,如圖2所示。刮墨刀刮墨干凈,無明顯磨損,產品表面無色線。

 

 

(3)改善油墨印刷適應性。

 

白墨中的顏料主要為鈦白粉,硬度較高,再加上油墨中的其他雜質,在印刷生產過程中如果油墨攪拌不均勻,過濾不干凈,雜質顆粒容易對印版及刮墨刀造成磨損,使印刷圖案形成墨斑、色線等質量缺陷

 

我們要求油墨生產廠家加大對所提供油墨的研磨力度,確保油墨顆粒細度滿足小于10μm的標準要求,同時改進過濾網的目數。目數過小,雜質顆粒容易進入墨槽,對印版及刮墨刀造成磨損;目數過大,容易造成油墨循環不暢,影響印刷生產。

 

經多次試驗驗證,使用200目尼龍過濾網效果最佳。同時我們加工制作了油墨攪拌裝置,使油墨攪拌均勻后再加入墨槽進行循環使用。經過改善后,生產時油墨流平性好,印刷圖案飽滿平實,無墨斑、色線等質量缺陷產生。

 

2.燙印工序工藝改善
 
 

 

燙印工序,改善前的電化鋁走向為縱向,如圖3所示。因為電化鋁上有“黃金葉”葉子形狀的圖案,葉子燙印圖案的方向必須與印張一致,根據印刷圖案3×6的排版方式,及電化鋁中“黃金葉”葉子的原有排列方向,電化鋁的走向需為縱向,走箔方式為勻步加跳步,使用3盤3cm寬的電化鋁。

 

但是通過觀察測量燙印圖案面積和間隔,如圖4所示,經過計算對比電化鋁跳步距離,發現電化鋁走向為縱向時浪費較大,每燙印10枚產品平均使用電化鋁的面積為56×3=168cm2,并且電化鋁更換頻繁,停機次數較多,每盤1200m長的電化鋁只能燙印4000張印張;而電化鋁走向改為橫向時走箔方式為勻步,使用6盤5cm寬的電化鋁,每燙印10枚產品平均使用電化鋁的面積為18×5=90cm2,每盤1200m長的電化鋁能夠燙印20000張印張,不但電化鋁的使用面積減少停機次數也大為減少生產效率明顯提高,產品質量也更加穩定。

 

 

但是需要電化鋁供應商在加工生產電化鋁時把圖案中“黃金葉”葉子的排列方向旋轉90度,確保燙印圖案方向與印張保持一致。經過多次試驗驗證,電化鋁走向由縱向改為橫向后效果良好,電化鋁使用面積減少了46%,停機更換電化鋁的次數減少了80%。具體改進情況如圖5所示。

 

 

3.撕邊工序工藝改善
 
 

 

在撕邊工序,改善前的通常情況是印刷紙張模切完以后由人工進行撕邊清廢。但是該產品表面印刷有UV光油,紙張表面較為光滑,不易被抓牢,且由于圖案工藝設計的需要,在每兩個盒片的縱向之間排列有3mm寬的間隔條,在進行人工撕邊清廢時紙張容易脫手,造成產品折損率較高,浪費較大,效率較低,每人每小時只能完成2000張印張的撕邊清廢量,為此我們進行了多次論證分析,決定利用多頭自動撕邊清廢機(如圖6所示),由人工撕邊清廢改為由機器撕邊清廢。

 

 

經過統計,在撕邊清廢工藝改善后,產品折損率由原來的5.0‰降低為0.5‰,每臺機器每小時能完成10000張印張的撕邊清廢量,既提高了生產效率,也節約了生產成本,改善效果良好。

 

工藝改善前后效果對比

 

通過對比表2的數據可以看出,工藝改善在煙包印刷降本增效中的作用較大,效果明顯。工藝改善無處不在,我們在以后的生產中需要更加注重細節,學會善于觀察,深挖降耗潛能,積累技術經驗,加大工藝改善力度,不斷提高發現問題和解決問題的能力,為降低生產成本、提高生產效率、增強企業盈利能力找到新的方法,提供新的思路。

 

作者:鄭州黃金葉實業總公司  馬發來

本文轉自“印刷技術雜志”微信公眾號,如需轉載請聯系來源公眾號。

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