印版耐印率下降之謎
時間:2023-03-09 來源:
眾所周知,影響印版耐印率的因素主要有:水墨輥對印版的壓力過大、橡皮布包襯過大、潤版液添加量過多、機器滾筒軸承磨損跳動、印版感光層不均勻、橡皮布堆積紙粉過多等。此次我們遇到的情況比較特殊,具體情況如下。
去年12月下旬,正值書刊生產高峰,公司兩臺4787八色輪轉印刷機日夜不停運轉。但機長普遍反映紙張質量不太好,橡皮布上紙粉多,用手一摸,似有一層砂子(實際上是紙漿較粗的纖維),導致印版磨損嚴重,耐印率低,一般在4萬、5萬印左右,就要換一副版,尤其是下組換版頻次更高,機臺日產量始終上不去,嚴重影響生產計劃安排。由于紙張周轉還需要一個過程,大家只得咬牙堅持,把這一批紙張用完再說。
5天后,我們換用一家國內優質品牌的紙張,情況仍然沒有明顯好轉。奇怪了?現在的紙張質量百分之百沒問題,為什么印版耐印率還是上不去呢?難不成機長操作方面有問題?
帶著這些疑問,我們依次檢查潤版液配比、水墨靠版輥對印版壓力、橡皮布包襯等,都沒有問題,機長也保證,所有調節數據都和上季度一樣,不可能隨意改變。思來想去,我們把前批換下的舊印版和現在的舊印版進行比較,發現印版表面磨損情況差不多,都有一道道淺淺的豎劃痕。顯然,印版磨損現象依然存在,排除紙張、機器調節等各種因素后,和印版緊密接觸的只有靠版膠輥。我們初步判定:前一批紙張中的粗纖維通過橡皮布不斷轉移到印版、橡膠輥中,經過上百萬次的滾動、擠壓,已牢牢地嵌入橡膠輥表面,如圖1所示。
圖1 膠輥橡膠表面軋進粗纖維砂粒
由于時間寶貴,我們先拿第一色組的下組做試驗,更換兩根靠版輥,并把其他膠輥一一擦拭干凈,然后開機印刷。經過半天的試驗,印版耐印率恢復正常。于是,將其余下組的靠版輥依次更換。至此,因紙張粗纖維導致的印版磨損問題,終于得以解決。
作者:江蘇鳳凰揚州鑫華印刷 莫國新